產(chǎn)品別名 |
多功能破碎錘,破碎鏟車,破碎錘 |
面向地區(qū) |
全國 |
廠家(產(chǎn)地) |
正定金源 |
品牌 |
玉柴 |
沖擊頻率 |
350-500Hz |
電機功率 |
120kw |
使用油壓 |
液壓 |
是否可定制 |
是 |
適用范圍 |
通用 |
挖掘機械大小 |
中型 |
鑿孔深度 |
1300m |
鑿孔速度 |
120-180mm/min |
總質(zhì)量 |
31000kg |
破碎錘的檢查工作包括哪些?
(1)確認(rèn)螺栓、螺母等的狀況
在作業(yè)中發(fā)生螺栓、螺母脫落的情況,會導(dǎo)致重大事故。所以使用前,請檢查各部位螺栓、螺母是否松動、損傷及脫落,必要時請擰緊或更換。
(2)鋼釬部位加注潤滑脂
請進(jìn)行作業(yè)3小時后即加注一次潤滑脂。(注意:請務(wù)必在鋼釬壓實狀態(tài)卜加注潤滑脂。)如果在鋼釬懸空狀態(tài)下加注,潤滑脂就會進(jìn)入打擊室內(nèi),作業(yè)時打擊室內(nèi)可能會產(chǎn)生異常高壓,進(jìn)而損壞破碎錘。所以,請務(wù)必在鋼釬壓實狀態(tài)下加注潤滑脂。
(3)檢查液壓油量及污染程度
使用前請確認(rèn)液壓油箱油是否充足。及時確認(rèn)液壓油的污染程度,因為液壓油污染是導(dǎo)致機器故障的主要原因之一。注意:建議每500小時更換一次液壓油。
破碎錘停止打擊?
產(chǎn)生原因:
導(dǎo)致不打擊的原因也比較多:
例如:在破碎錘工作過程中停止打擊:
1. 換向閥卡。在對破碎錘進(jìn)行解體檢查后,發(fā)現(xiàn)其他完好,在檢查換向閥發(fā)現(xiàn)其滑動發(fā)澀較易發(fā)卡,拆下?lián)Q向閥閥芯后,發(fā)現(xiàn)閥體上已經(jīng)有多處拉傷。(更換換向閥閥芯)
2. 襯套更換不當(dāng)。破碎錘在更換襯套后,發(fā)生停止工作的故障,壓下不打擊,稍提起后有打擊動作。由于更換襯套后,使活塞位置更要靠上,造成缸體內(nèi)一些小的換向閥控制油路在起始位置就已經(jīng)關(guān)閉,換向閥停止工作造成破碎錘停止工作。
3. 后蓋進(jìn)油。(上缸體)破碎錘在打擊過程中逐漸無力,后停止打擊。在測量氮氣壓力。壓力過高,釋放后,能打擊,不久又停止打擊,測量后壓力又變高。在解體后發(fā)現(xiàn)上缸體內(nèi)充滿液壓油,活塞無法向后壓縮,造成破碎錘無法工作。(換密封組件)
4. 管路中蓄能器部件掉落管路中。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)換向閥中變形的零部件卡死換向閥。
破碎錘的保養(yǎng)我覺得相對簡單一點,但也是的。是釬桿套子內(nèi)部加注黃油,使用前和使用中發(fā)現(xiàn)釬桿套子沒有足夠的黃油就得加注,這樣可以延長釬桿套子的使用時間。另外一個就是氮氣壓力的日常檢查,在每次用錘前用表量一下壓力是否正常,因為氮氣壓力過多會導(dǎo)致錘速變慢或者不打錘,而過少炮錘會頻率變快,同時也沒勁,影響錘的工作效率。
液壓破碎錘在正常使用的情況下,大約工作三年左右的時間,就會出現(xiàn)工作效率降低現(xiàn)象,這是由于在工作中,活塞和缸體外表面發(fā)生磨損,使原來的間隙,高壓油泄漏增加,壓力降低,導(dǎo)致液壓破碎錘沖擊能下降,即工作效率降低。
在個別情況下,由于操作者使用不當(dāng),加速零件的磨損,如:上下導(dǎo)向套的過渡磨損,失去導(dǎo)向作用,釬桿和活塞的軸線發(fā)生傾斜,活塞在打擊釬桿的工作中,其端面所受的外力不是一個垂直力,而是一個和活塞中心線成一定角度的外力,該力可分解成一個軸向反力和一個徑向力。徑向力使活塞偏向缸體的一側(cè),原來存在的間隙消失,油膜遭到破壞,形成干摩擦,加速了活塞和缸體內(nèi)孔的磨損,活塞和缸體的間隙,導(dǎo)致泄露加大,使液壓破碎錘的沖擊能下降。
上述的兩種情況,是使液壓破碎錘效率降低的主要原因。如果僅僅換了一個新的活塞是不能完全解決全部問題的,因為缸體已經(jīng)磨損,內(nèi)徑尺寸變大,缸體內(nèi)徑不圓度和錐度增加,缸體和新活塞之間的間隙已超過設(shè)計間隙,所以液壓破碎錘的工作效率仍不能恢復(fù),不但如此,還因為新活塞和已磨損的缸體一起工作,由于缸體已磨損,外表面粗糙度提高,會使新活塞加速磨損。
請問都有什么型號?
親咱們型號很多,具體詳情請咨詢客服
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